HAKRC Storm32 3 akslı gimbalın fabrika ayarları ile test uçuşu

  • Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan ÜYE olunuz

    Eğer eski üyemizseniz, MEVCUT Kullanıcı ADI ve ŞİFRENİZİ aynen kullanabilirsiniz. Eğer girişte sorun yaşıyorsanız, lütfen şu konuya TIKLAYINIZ.

İzzet Camcıoğlu

Moderator
Katılım
14 Ağu 2017
Mesajlar
952
Tepkime puanı
1,927
Yaş
29
İlgi Alanı
Multikopter
Herkese merhabalar bu haftanın videosunda bilgi paylaşımı olmadan bana göre farklı bir uçuş gerçekleştirmeye çalıştım. Bu videonun çekimi için multikopterdeki sistemimi biraz değiştirmem gerekti. Normalde 4 kilo altında uçuşlarımı yaptığım hekzakopter bu videoda 7.250kg a ulaştı. Çekim sonrası yine eski haline getirdim tabi ki :) Umarım beğenirsiniz yorumlarınızı bekliyorum :)



Bu VIDEOYU görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol
 

İzzet Camcıoğlu

Moderator
Katılım
14 Ağu 2017
Mesajlar
952
Tepkime puanı
1,927
Yaş
29
İlgi Alanı
Multikopter
Bir gimbalın diğerini çekiyor olması gerçekten güzel bir fikir ve uygulama %p:bravo: Video sonunda Roll eksende yaşanan sıkıntıyı şimdiden merak ettim :eek::rolleyes:

Bu arada maşallah ağırlık farkı da ciddi miktarda artmış :D
Valla ben benim aklıma geldi sanmıştım ama internette bir çok örneği varmış :hoppa:
Roll ekseninde yaşanan sıkıntı şimdilik gizli kalsın :lol::lollol: Onun videosu gelene kadar unutulur zaten :lol::lollol:
Ağırlığı aslında macera olsun diye yükselttim o kadar. Çift pil, çift gimbal, 3 kamera vardı :) Sistemi bir denemek istedim sonuç başarılı olmuştu. :) Ama bugün düz asfalta iniş yaparken hekzayı devirdim :( 6 pervane 2 gps ve tutucusu hasarım oldu :( Şu hobi en ufak hatayı hiç affetmiyor gerçekten...
 

İzzet Camcıoğlu

Moderator
Katılım
14 Ağu 2017
Mesajlar
952
Tepkime puanı
1,927
Yaş
29
İlgi Alanı
Multikopter

İzzet Camcıoğlu

Moderator
Katılım
14 Ağu 2017
Mesajlar
952
Tepkime puanı
1,927
Yaş
29
İlgi Alanı
Multikopter
Geçmiş olsun İzzet Bey. Ayaklarda ne gibi bir sıkıntı oluyor ki? Üretim hatası mı var?
Teşekkür ederim Mehmet bey üretim hatası demek ne kadar doğru olur bilmiyorum şöyle açıklayayım ayaklar fabrikadan geldiği şekliyle iniş halinde iken birbirine çok yakın duruyorlar. Dolayısıyla ağırlık merkezi ayakların arasında kalabilmesi için çok düz bir yere iniş veya kalkış yapılması gerekiyor. Bunla ilgili iki basit çözüm bulmuştum aslında ilki ayakları H şekline çevirmekti. Yani her iki ayağın uçlarına minik çıkıntı yapmak ikincisi ise sistemin genel çalışma mantığı motorların çektiği akım arttığı anda sistem açıldı diye algılayıp ayakları kitliyor. Bundan yararlanarak ayakların iniş anında tam açılmasına izin vermeden durmasını sağlamak. Yani üretim hatası mı ayar mı tam bilemedim. Ama kazanın nedeni benim işi ertelemem oldu :) Fotoğraf ile daha net anlatabilirdim belki ama hekzanın yanında olmadığım için yazarak açıklamaya çalıştım umarım açıklayıcı olmuştur :)
 
Katılım
21 Ağu 2016
Mesajlar
95
Tepkime puanı
175
Yaş
33
İlgi Alanı
Multikopter
Valla ben benim aklıma geldi sanmıştım ama internette bir çok örneği varmış :hoppa:
Roll ekseninde yaşanan sıkıntı şimdilik gizli kalsın :lol::lollol: Onun videosu gelene kadar unutulur zaten :lol::lollol:
Ağırlığı aslında macera olsun diye yükselttim o kadar. Çift pil, çift gimbal, 3 kamera vardı :) Sistemi bir denemek istedim sonuç başarılı olmuştu. :) Ama bugün düz asfalta iniş yaparken hekzayı devirdim :( 6 pervane 2 gps ve tutucusu hasarım oldu :( Şu hobi en ufak hatayı hiç affetmiyor gerçekten...

Geçmiş olsun İzzet hocam dediğiniz gibi en ufak hatayı bile affetmiyor bu hobi ayrıca bilinen ve yapılması gereken müdahaleyide geciktirmemeli benimde yapılması gereken bir işi ertelememden dolayı kırımlarım olmuştu cana gelmesinde kırdık kırdık sonra tekrar topladık uçurmadan duramıyoruz, :RCKolik:
 
Son düzenleme:

Benzer konular