Sevgili Ramazan
Quadcopterinizin uçuş yapmış olmasından dolayı sizi kutluyorum. Cihazınız uygun şekilde konfigüre edilmeye ihtiyaç duyan bir kondisyondadır.
Potential thrust lost uyarısı için genel olarak esc motor pervane veya bataryanın yeterince itki üretememesi nedeni ile olur.
Henüz tune edilmemiş bir cihazınız var. Düzeltilmesi gereken o kadar fazla husus var ki yazmakla çok uzun sürer.
konfigürasyon ile ilgili olarak uçuş kanalını değiştirmişsiniz. neden?
Althold modda iken autotune angage olduğu zaman throttle 1500 ün üzerinde ;"pilot override" olur autotune yapmaz cihaz sürüklenir.
Uçuş kontrolcüsü bdshot destekliyor. esc blheli32 . rpm verisi ile esc based harmonic notch ayarlanmalıdır
Esc ile uçuş kontrolsüsü arasındaki iletişim protokolü pwm seçilmiş. dshot 300 veya dshot 600 seçebilirsiniz
PIDdeğerleninden pve ı azaltılmış ama d azaltmamışsınız. onu da azaltmak gerekir.
konfigürasyon ile ilgili eksiklerin giderilmesi donanıma uygun ayarların yapılması lazım. açıkçası potential thurst loss nedenini anlayamadım.
roll axis de rate ler çok fazla 0.1 in çok üstünde, pitch axis de rate ler fena değil, yaw axisinde rate ler iyi.
İfade etmeye çalıştığım şey arducopter tune ile ilgili geliştirmeye ihtiyaç duyan hususlar var. Araştırıp düzeltilmesi gerekiyor.
iyi şanslar
Sevgi ve saygılarımla
Şakir Polay